[建言献策] 科力尔电机:技术“小革新”创造“大效益”

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发表于 2023-5-9 10:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

创新是企业发展的基石,一个小的技术变革可能形成多米诺的集成效应,从而产生大变革大效益。在科力尔电机股份有限公司创新处处奔涌,广大基层技术工作人员,在行业领域持之以恒、默默无闻的付出,用辛劳和智慧打开自主创新的现实图景,用点滴科技进步汇聚成强大力量,推动企业高质量发展加速前行。

走进科力尔电机股份有限公司生产车间,巨大的厂房内机器轰鸣,一条条生产线高速运转,从零件加工到成品组装,工人们在各自岗位上有序忙碌着。进入二季度,生产加工任务的快速增加让高速冲床加工班组“压力山大”,排产一度陷入瓶颈。某产品结构件的加工任务,成了高速冲床加工班班长何千二亟待解决的“大难题”。

科力尔电机高速冲床加工班班长:何千二

以前我们的生产线是分开的,要两个工人专门看着,还要两个人负责转运到另外一个地方,很麻烦的。

组合件的加工要追上生产进度,必须提升加工效率,改进工艺,优化操作流程是必经之路。凭借从事高速冲床加工操作10余年的经验,何千二觉得“解决这事有门儿”。他带着一帮组员经过沟通协调和反复试验,最终确定了将高速冲床与铆压焊接连线成一体机,由原来的一人操作高速冲床,二人焊接铜环,中间还需一人转运半成品,现改为一人操作高速冲床,并将冲床生产出来的半成品与焊接铜环用输送带连接一起。由原来4人操作变为2人操作,减少工序周转,避免半成品搬运、碰撞,生产效率提高到200%。

科力尔电机高速冲床加工班班长:何千二

两条生产线连接在一起了,由运输带直接将定子铁芯运到(焊接生产线)进行铆压、焊接变成半成品,这样很方便又快,提高了劳动效率,又减轻了劳动强度。

此外,随着电气自动化、数控设备及系统逐渐丰富,以高档数控设备为代表的新装备逐步投入使用,突破“老思维”、改进“老方法”、告别“老惯例”成了企业的常态,多种手工操作被搬上数控机床,多工件加工、去手工化的尝试获得成功并推广应用,创新成了驱动企业产能提升的最大动能。这台被独立安装在一个空间的生产机器人是科力尔生产风能、惯力风机的局部核心环节,生产自动化程度更高,稳定性更好,投入使用后,产能便翻了一番。

科力尔电机股份有限公司生产厂长:韩一方

以前是人工操作,大约需要8-10个人,目前使用自动化以后,只需要一个人就可以了。

如今,尝到了技术革新带来的甜头,企业员工的能动性越来越强,主动开展的技术改进越来越多,效率与质量同步提升,工艺优化“多点开花”。今年公司通过推进自动化、信息化改造,提升精益管理等系列举措,使生产经营稳健上行。今年一季度,公司营业收入2.97亿元,同比增长0.82%。


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